投运十年来,没有亏过一分钱,今年预计创利3000万元
“我们上的这套系统,经过强力搅拌制浆和振动筛分,有效去除了煤泥中的杂物,煤泥颗粒变得均匀,保证了炉内燃烧充分。据测算,这能提高锅炉热效率1%,每天节省3吨多标准煤。”山东能源临矿集团古城煤矿综合利用电厂副厂长石道勇说。
古城煤矿综合利用电厂机组设计规模为三炉三机,总装机容量24兆瓦,于2003年7月1日,1#、2#机组先期投运,并网发电。除1#机组作为矿井自备机组,自发自用外,所发其它电量全部上网销售。2004年11月,随着一条长达4.7千米主蒸汽管道的铺设完成,开始向兖州市区集中供热。按照供热面积80万平方米计算,仅热电联产这一项,每年可增加经济效益240多万元,成为综合利用电厂新的经济增长点。2009年11月,电厂通过将蒸汽供热改造为循环水供热,不仅使热交换效率提高了,供暖热度也上升到了历史新高。为了进一步提高综合利用率, 2011年11月又建成了从洗煤厂直接进入发电机组锅炉、全国首套最长距离煤泥管道输送系统。
针对市场的持续震荡,综合利用电厂不断加大技术改造力度,积极引进新技术、新装备、新工艺,对锅炉返料系统、热控与电气系统、循环水供热系统以及锅炉省煤器、输煤回转筛等机组设备实施节能技术改造,每年可节约燃料价值达120多万元,尤其是经省煤器技术改造、烟气余热回收、风机变频调速后,发电标煤耗降低到了430克/千瓦时以下。
现在,3台锅炉燃用的低热值燃料中,煤泥使用量占到了95%以上,每年能消耗煤泥约20.6万吨,矿井洗选后产生的副产品也全都被消化掉,而所产生的粉煤灰全部销往水泥厂作为混合原料利用,既增加了经济效益,又避免了二次污染,成为了古城煤矿转方式调结构,提升可持续发展能力又一助推器。
通过申报、认证,综合利用电厂现已被认定为热电联产企业,工业用汽和商业、办公用汽价格也相应上调,仅此一项,每年就可以增收150多万元。目前,正在积极组织开展清洁生产审核工作。
为了争取更加广阔的发展空间,综合利用电厂更加注重社会责任的担当。在3台循环流化床锅炉正常除尘、脱硫的基础上,安装、改造了锅炉烟气连续监测装置。2010年8月,又在原有石灰石炉内脱硫设施的基础上,投资460万元建设了国内先进的路外脱硫项目,对3台锅炉的烟气脱硫系统由炉内石灰石脱硫改造为炉外氨法(湿法)脱硫,所有脱硫实时监测数据并入省、市远程自动监控网络,从而确保了烟气中各种污染物长期稳定达标排放,其中主要污染物SO2的实际排放指标控制在470mg/m3以下,烟尘、黑度、氮氧化物也均达标排放。煤泥矸石尾矿资源的充分利用,锅炉烟气的不间断、超标准治理,废水100%的循环再利用,还蓝天碧水于大自然,成为了地方上有责任、信得过的放心单位,形成了企业与地方的“双赢”格局。
“作为‘坑口’电厂,我们充分利用煤泥矸石资源优势,让3台锅炉吃的都是煤泥、煤矸石等低热值燃料,并通过积极争取政策优惠、主动承担社会责任、加大技术创新力度、深挖精细管理潜力,走出了一条既符合国家能源和环保政策,又能提高资源利用率的新型循环经济发展之路。投运十年来,我们综合利用电厂没有亏过一分钱。”古城煤矿矿长、党委书记管清向说。
不论是在煤炭“黄金十年”时期,还是当前煤炭处于“寒冬”时期,古城煤矿咬定结构 调整、技术改造不放松,不唱“老调”,添“新曲”,十年来保持不亏“金身”,2012年盈利达到最高点1723.28万元,2013年预计将创造历史新纪录,利润完成3000万元指日可待。
十年来,古城煤矿综合利用电厂共消耗煤泥110.36万吨,发电11.9亿度,折合标准煤53.60吨,成为了全省煤炭发展循环经济、实现创新型企业的典范。(崔鑫 陈宜勇)
(临矿集团 供稿)