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同煤集团王村煤业公司技术革新驱动企业创新发展
2018-01-16 09:21:10   来源: 中国煤炭网

人才是企业发展壮大的重要基石,王村煤业公司在企业发展过程中,制定措施,积极鼓励广大员工为矿山技术创新工作出谋划

策,构建了人才培养和技术创新并行发展的两条快车道,有效推动了企业发展。

发现问题,集思广益,压风机余热派上新用场。

2017年上半年,该公司压风机房的工作人员在进行日常巡查时,发现压风机房内几台压风机冷却液的温度都过高,有时甚至达到一百多度,影响机组运行安全。为了克服这个问题,该公司组织了各部门、各系统的专业技术人员进行讨论研究。要求大家想方设法的把冷却液的温度降下来,保证压风机的正常运行。

一时间,大型设备科、环保科、计划科、水暖科,各类不同专长技术的人员迅速集结。并且结合自身专长,发表见解。一时间,各类不同意见争相蹦出,但往往就是在水暖科领域能够得到解决的,环保方面行不通,环保行的通的,计划超支又是个严重的问题。经过研究论证,最终想到了两全其美的办法——压风机余热利用。

武小虎是王村煤业公司大型设备科的副科长,同时也是该公司“电气科研攻关工作室”成员之一。武小虎告诉我们,“项目的研发,在理论上看起来似乎没有什么难度,但问题就是实际操作这块,各条管路该如何布置,管件选型就成为了大家伙急需解决的难题”。大家一边进行理论上的争论,一边进行试验,压风机余热利用,整个项目利用了三个月时间,从2017年5月施工至2017年8月竣工,经过大家的共同努力,克服了压风机余热回收装置的选用、集热器各方面参数匹配等一系列技术难题。当两台空压机正常运转时,能满足该公司职工的洗浴,同时可降低空压机的运行温度,提高空压机的工作效率。现在,王村煤业公司6台200KW空压机余热节能利用可为该公司减少6吨锅炉1台,每月节煤683余吨,全年节煤8100余吨,每月锅炉节电40500度,全年节电486000度,每年节省锅炉维修费用60余万元,每年可为企业节省470余万元。

从问题中找方法,从主动中求解决,让刮板运输机运行的更“透明”。

目前,王村煤业公司从上到下完善各项创新管理制度,建立健全成果评定、推广和交流的长效机制,强化技术创新管理部门职能,先后建立了“大伟工作室”、“电气攻关研发室”,成立了一支符合企业特点的人才队伍。

王金明就是“电气攻关研发室”的成员之一,负责技术指导工作,由他带头发明的“刮板运输机断链保护装置”,目前已经试验成功,等待防爆资质审核后,就可以在井下工作面投入使用。“以前刮板运输机上部被煤层覆盖,不容易发现断链带,并且工作面在刮板运输机链条断裂一根的时候还都能开,断一根还方便维修,维修成本低,如果两根都断链的话,维修起来就会比较麻烦”王金明如是说,“如果断链带在链条底部的话,维修起来就会更加的麻烦,严重影响安全生产。”为了项目的成功可靠,王金明和“电气攻关研发室”工作人员进行了近百次的试验,淘汰了一批批的红外线,雷达监控设备后才最终选择了现在这个监控传感器。

道不可坐论,事不能空谈。王金明说,“和现在项目的成功研制相比,付出的艰辛和汗水不算啥,公司各部门多方协助,互相支持才是最大的动力。”即使是过紧日子,也不放松对科技工作的投入,这是王村煤业公司探索“科技兴企”之路上形成的共识。

为了加大技术革新改造力度,该公司“电气攻关研发室”先后组织各单位、各系统的30余名技术能手、技术大拿对井下电缆、水管的吊挂,井下防尘喷雾、胶带运输机防皮带跑偏、钢丝绳自动上油等36个项目进行了技术革新和改造,创造经济价值达200多万元,节省了大量的人力、物力,受到了广泛的称赞。据了解,该公司职工技术协会仅今年以来申报的科技成果就达30项,其中已通过专家初审的有22项,已经获得集团公司各项荣誉表彰的有3项。


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