现有煤水处理现状:
普通煤水处理剂在处理过程中效率低,使用量较大、煤水分离程度较低,并且效果不是特别明显,不能实现闭路循环用水。
普通的煤水处理方式需要添加调和水性的其他处理化学产品,以达到保持水性的特点,便于处理水中残留物,并且使用过程中往往会增加机器设备的投入和成本的提高。
市场上销售的煤水处理剂往往是批量生产,使用中要根据煤水特性而选择符合条件产品来使用,但是由于煤质本身的差异化往往会造成重复选择煤水处理剂的后果。
由于煤泥水处理中所添加无机工业盐大都属于酸性药物,长期使用会对设备、管路造成严重锈蚀,降低其正常使用寿命,设备及管道需要经常地更换,加大成本投入。
原煤水系统问题:
随着企业中产量不断增大,入洗量也是不断地逐步提高,煤泥量同样也是随之加大,浓缩机溢流浓度一直呈现上升趋势,平均循环水浓度达到115g/L。从而带来风险有:
捞坑淤积频繁,跑粗现象经常出现。
洗水中细煤泥增加,跳汰机排矸斗子及捞坑斗子提水严重。
捞坑积货。正常生产中经常出现因循环水中固体含量过高,造成沫精煤在捞坑中不沉将,斗子捞坑棚住等现象,致使进入捞坑的洗粉煤没有很好沉淀前就被煤泥水冲到耙子机,增大耙式浓缩机处理量,耙式浓缩机始终超负荷运转,也严重影响跳汰机选煤生产。
洗沫煤离心脱水机下机体细泥堵塞严重,经常需要停机处理。
聚丙烯酰胺能减少原煤水处理剂效率低、使用过程中操作复杂并且使用量过大、效果不突出等不利因素。
聚丙烯酰胺加药系统为:
药品搅拌后由泵打入捞坑溢流附近两个药剂缓冲桶,缓冲桶底部设阀门,通过开关阀门大小控制药流量。溶药时间约为60分钟,阴离子(0.2%溶液)。
使用聚丙烯酰胺以后,煤泥水系统发生了良好变化,使用效果主要表现为;
耙式浓缩机溢流(循环水)清澈。
能满足压滤要求。 洗混中块,洗粒煤表面洁净,洗末煤捞坑脱水斗式提升机脱水顺畅。
按选煤厂煤泥水量为1000m3干粉聚丙烯酰胺的使用量为15公斤。聚丙烯酰胺干粉按千分之二的比例溶解成水剂,水剂按0.5%-1.2%的比例投加到煤泥水中(视煤泥水污浊度而定),上述15公斤的投加量是按0.75%的比例计算得出,即正常聚丙烯酰胺干粉使用量为10-24克/m3煤泥废水。
聚丙烯酰胺的优越性为;
药剂溶解速度快,约需要60分钟,工艺适应性强。
治理效果明显,重复利用效果好。
药剂添加量低。与以前药剂相比,工人劳动强度降低。药剂添加量易于控制,不会浪费药剂。
药剂PH=7,不腐蚀钢铁类设备及管路。
效益分析:
该用聚丙烯酰胺后煤泥水系统将会处于良性循环状态,社会效益和经济效益非常明显。
社会效益:
由于实现了“洗水闭路循环,煤泥厂内回收”,避免了煤泥税外排而导致对周边环境污染,特别是对细河道污染。并且与地方政府关系同时也得到较大改善,缓解了当地政府部门治理污染投入,同时促进生态平衡发展与加强。
经济效益:
洗混中块、洗粒煤表面结净,洗沫煤捞坑脱水斗式提升机脱水顺畅,为生产优质精煤创造了可靠条件。
原加药由于水浓度高,洗混中块、洗粒煤表面粘有细泥,原煤质量会有部分影响,而采用聚丙烯酰胺,上清液清澈,改善了洗煤外观质量,同时洗煤灰粉可以降低0.5%左右,提高发热量,同时售价也会相应提高。
由于聚丙烯酰胺添加量低,并且更容易操作和控制,工艺流程相对简单可以减少人员成本。
聚丙烯酰胺ph=7,不会腐蚀机器设备和官路,延长使用寿命,减少更新及维护成本。
本厂产品使用方法和注意事项:
1) 用户正式采用本厂产品使用前,应先进行小型试验,以便确定最佳用量和使用条件,且必须先将聚丙烯酰胺干粉按千分之二的比例溶解,溶解操作要在塑料、陶瓷、不锈钢等搅拌槽中进行。
2) 聚丙烯酰胺分子链在溶液中受剪切力作用会导致分子链断裂降解,影响性能。溶解时要适当降低搅拌强度,降低搅拌转速一般应控制50-50转/分,不宜太快!使用PAM溶液时,尽可能避开强烈机械搅拌;输送PAM溶液时,管路要粗,弯头和支管要少尽量不要使用选用离心泵做输出泵。
3) 干粉聚丙烯酰胺产品溶解时适当加温能加速产品溶解,但不应超过60oC。
4) 无机絮凝剂与聚丙烯酰胺混合使用时,无机絮凝剂与聚丙烯酰胺应分别在二个搅拌设备中溶解,否则会造成二絮凝剂之间相互作用,而产生凝集,影响效果,使用时应注意加料次序,一般讲,处理粒径50um以下微细粒子进,先加无机絮凝剂后,再加聚丙烯酰胺溶液。用户使用时,应先进行小型试验来确定投加次序。
5) 聚丙烯酰胺的消耗数量与团体微粒的表面积成正比,若矿物和无形的沉降直径很小时,有极大的表面积,需要的聚丙烯酰胺数量也大。